欢迎访问九丰环境公司网站!我们专业生产PP环保设备,来电咨询相关信息。 热线电话:15895046664
技术文章
当前位置:首页 >> 新闻资讯 >> 技术文章
   
橡胶行业vocs废气处理系统方案全面分析
发布时间:2025-07-03
浏览人数:32

79e4229ebc8cfdaef05164900aeb7e1b.jpg

一、橡胶行业废气的全工序溯源分析

橡胶制品生产过程中,废气具有成分复杂、浓度波动大、腐蚀性强等特点,涵盖粉尘、硫化氢、苯系物、有机硫化物及挥发性有机物(VOCs) 等污染物,不同工序因原料特性和工艺差异形成独特的废气污染特征:

(一)炼胶工序

橡胶原料与炭黑、硫磺等填料在高温(120-160℃)混合过程中,产生大量炭黑粉尘(粒径0.1-50μm)及挥发性有机物(VOCs)。实测数据显示,密炼机排气口非甲烷总烃(NMHC)浓度可达3000-5000mg/m³,苯系物(苯、甲苯、二甲苯)占比达15%-25%。废气含湿量高(60%-80%RH),并夹带未完全反应的促进剂(如MBT)颗粒,易在设备表面结垢。该工序废气对碳钢设备的腐蚀速率达3-5mm/年,普通不锈钢(304)使用寿命不足2年。

以天然胶 / 合成胶混炼为主,配合剂(炭黑、氧化锌、促进剂)投料过程产生粒径≤10μm 的粉尘(浓度 150-300mg/m³),密炼机高温(150-180℃)下释放烷烃、芳烃类 VOCs(非甲烷总烃 200-500mg/m³),其中环己烷、二甲苯占比达 35%-45%。

(二)硫化工序

橡胶制品在140-180℃硫化时,硫化剂分解产生高浓度含硫化合物。典型数据表明:H₂S浓度峰值可达1500mg/m³(超出国标限值50倍),甲硫醇(CH₃SH)浓度200-500mg/m³。同时释放苯乙烯、醛类等VOCs,与硫化物形成复合恶臭污染。废气温度常达150℃以上,瞬时波动幅度±30℃,对治理设备的耐温性能提出挑战。某轮胎厂监测显示,硫化工序贡献全厂85%的异味投诉。

平板硫化机、连续硫化线在 140-180℃下使硫磺与橡胶发生交联反应,产生恶臭气体(硫化氢 5-15ppm、甲硫醇 2-5ppm)、酸性气体(二氧化硫 10-30mg/m³、氯化氢 5-10mg/m³)及多环芳烃(PAHs)(苯并 [a] 芘 0.1-0.5μg/m³)。

(三)压延 / 挤出工序

热熔橡胶通过压延机时释放矿物油烟雾(浓度200-800mg/m³),含多环芳烃(PAHs)等致癌物。挤出机头部位废气温度高达200℃,含未硫化橡胶颗粒(粒径1-10μm)及塑化剂挥发物(如邻苯二甲酸酯)。该工序废气具有高黏性特点,传统布袋除尘器易发生糊袋故障,维护周期缩短至1-2周。

胶料通过辊筒压延或螺杆挤出成型时,增塑剂(邻苯二甲酸酯)、防老剂(胺类化合物)受热挥发,形成高浓度 VOCs 混合废气(非甲烷总烃 300-800mg/m³),同时伴随0.1-5μm 的胶雾颗粒(浓度 80-150mg/m³)。

(四)废胶再生工序及后处理工序

废旧橡胶破碎时产生含苯并芘的细颗粒(PM2.5占比40%),脱硫工序释放CS₂(浓度300-1000mg/m³)及硫醇类物质。再生胶冷却过程产生含油雾废气,与粉尘形成粘性气溶胶,常规喷淋塔去除率不足60%。某再生胶厂实测数据显示,废气中多环芳烃总量超《大气污染物综合排放标准》20-30倍。

橡胶制品清洗使用的溶剂(汽油、环己酮)挥发产生低碳烃类废气(浓度 100-200mg/m³),修边打磨过程释放橡胶碎屑粉尘(PM₁₀浓度 200-400mg/m³)。

二、分工序精准治理技术方案

(一)炼胶工序:粉尘预控 + VOCs 分级处理

核心工艺:脉冲布袋除尘→PP 喷淋洗涤塔(除胶雾)→活性炭吸附 - 脱附 + 催化燃烧(RCO)

粉尘捕集:在密炼机进料口、开炼机辊筒上方设置下吸式密封集气罩(罩口风速≥1.8m/s),配套 G4 级初效过滤器去除≥5μm 颗粒,粉尘捕集效率达 95%。

喷淋塔设计:

采用Φ2500mm 逆流式 PP 塔体(壁厚 12mm),填料层装填 Φ76mm PP 空心浮球(填充率 65%),形成气液湍动接触界面

一级喷淋层使用扇形喷嘴(喷雾角 120°),喷淋液为 5% NaOH 溶液(添加 0.3% 表面活性剂 Span-80),去除胶雾及部分水溶性 VOCs(去除率≥70%)

二级除雾层采用折流板 + 316L 不锈钢丝网(丝径 0.15mm),出口雾滴含量≤30mg/m³

深度处理:喷淋后废气进入活性炭吸附床(空塔流速 0.6m/s),饱和后通过 120℃热空气脱附,浓缩废气导入 RCO 装置(催化温度 300℃,处理效率≥98%)。

(二)硫化工序:酸碱中和 + 恶臭氧化

核心工艺:密闭集气→旋流板洗涤塔(除酸)→生物滴滤塔(恶臭处理)→UV 光解辅助净化

废气收集:硫化机进出口设置柔性气帘密封装置(风速 2.5m/s),每台设备配置独立 DN300 PP 风管(管道坡度≥3‰),总风量按每台硫化机 3000m³/h 设计。

喷淋塔工艺:

采用旋流板结构(板间距 300mm,仰角 25°),使废气产生螺旋上升运动,延长气液接触时间(≥5s)

循环液为 8% NaOH 溶液(pH 自动控制 9-10),通过中和反应去除 SO₂(SO₂ + 2NaOH → Na₂SO₃ + H₂O)和 HCl(去除率≥95%)

塔底设置锥形沉渣斗(倾角 60°),定期排放硫化亚铁等沉淀物(排放周期 4h)

恶臭处理:洗涤后废气进入生物滴滤塔(填充树皮 + 火山岩复合填料,湿度 85%-90%),利用硫氧化菌降解硫化氢(去除率≥90%),末端 UV 光解装置(185nm 紫外灯,功率密度 200W/m³)破除甲硫醇分子键。

山东某橡胶制品企业运行数据显示,硫化烟气处理成本降低40%,异味投诉归零422。专利技术包括:①喷淋塔内设置静态混合器,气液接触效率提升50%;②生物滤料采用火山岩-UV 光解辅助净化,使用寿命延长至5年。

(三)压延工序:胶雾拦截 + 溶剂回收

核心工艺:机械除雾→PP 填料塔(冷凝洗涤)→活性炭纤维(ACF)吸附

预处理:在压延辊筒上方安装多级机械除雾器(金属丝网孔径 0.3mm),拦截 80% 以上的胶雾颗粒(粒径>5μm),配套冷凝盘管(冷却水温度 15℃)降低废气温度(从 80℃降至 40℃)。

喷淋塔设计:

采用鲍尔环填料(比表面积 210m²/m³,填料高度 1.8m),喷淋液为常温循环水(添加 0.5% 聚乙二醇),通过冷凝洗涤去除高沸点 VOCs(邻苯二甲酸酯去除率≥85%)

配备在线浊度仪(量程 0-100NTU),当浊度>50NTU 时启动废液置换(置换量 20%/ 次)

深度回收:洗涤后废气进入 ACF 吸附装置(吸附容量 50mg/g,空塔速度 0.3m/s),通过真空脱附实现溶剂(环己酮回收率≥90%)资源化回用。

(四)再生胶废气深度净化

"化学洗涤+光催化"组合系统:PP喷淋塔内添加Fenton试剂(H₂O₂/Fe²⁺),CS₂氧化去除率>90%;254nm紫外光解处理残余VOCs。江苏某项目验收数据显示,非甲烷总烃排放浓度<80mg/m³,设备运行成本仅为活性炭吸附的1/4。

三、组合处理工艺创新设计

(一)"洗涤 - 吸附 - 催化" 三级耦合系统

针对复杂工况设计集成工艺:

一级洗涤塔(除酸 + 降尘):采用双循环喷淋系统,上段喷淋 NaOH 溶液(中和酸性气体),下段喷淋清水(去除粉尘),塔体设导流板(间距 400mm)避免气液偏流

二级活性炭吸附箱:使用蜂窝状活性炭(碘值 900mg/g),设置温度 / 湿度传感器(预警值:温度 65℃、湿度 80%),防止吸附热积聚和水汽影响

三级 RCO 装置:催化剂层采用Pt-Pd / 堇青石蜂窝载体(孔密度 400cpsi),利用洗涤塔余热(废热温度 50-60℃)预热进气,降低能耗 30%

(二)‌喷淋塔-沸石转轮集成系统‌

针对低浓度VOCs废气,在PP喷淋塔后串联疏水沸石转轮。关键技术包括:①转轮前设置冷凝除湿装置(5℃),将废气湿度降至30%以下;②喷淋液添加消泡剂(浓度0.1%),防止转轮堵塞;③转轮再生温度优化至180℃,能耗降低35%。实测数据显示,对甲苯的浓缩比达15:1,后续RTO燃料消耗减少60%。

(三)RCO催化燃烧+急冷塔集成系统

处理含氯橡胶热解废气(二噁英风险):

工艺流线:急冷塔(1秒降温至200℃)→RCO催化氧化(350℃)→PP碱洗塔(脱氯)

核心参数:

急冷塔采用雾化喷嘴,液滴粒径≤50 μm

催化剂选用钯-铂/蜂窝陶瓷,氯耐受性提升3倍

齐鲁石化项目验证,二噁英排放浓度<0.1 ng-TEQ/m³

四、典型工程案例解析

案例一:山东青岛某轮胎厂硫化废气治理工程

项目概况

建设地址:青岛市黄岛区某全钢子午胎生产基地(年产轮胎 100 万条)

废气参数:硫化车间 8 条生产线,总风量 60000m³/h,污染物:H₂S(12ppm)、SO₂(25mg/m³)、非甲烷总烃(350mg/m³),湿度 90%

治理难点:高湿度环境下设备易结垢,H₂S 与金属离子反应生成硫化亚铁沉淀,堵塞喷淋管道

解决方案

收集系统:

每条硫化线配置独立密闭罩(尺寸 2.5m×1.8m×1.2m),罩体采用 δ=5mm PP 板 + 钢化玻璃观察窗

主管路设置气动风阀(响应时间<5s),根据生产班次自动调节各支路风量

处理工艺:

废气 → 气水分离器(去除冷凝水) → PP旋流板洗涤塔(Φ3000×8000mm) → 生物滤池(填料体积50m³) → 15m排气筒

喷淋塔核心参数:

旋流板层数:5 层(板厚 8mm PP 材质),喷淋密度 15m³/(m²・h)

循环系统:配置 2 台卧式离心泵(流量 60m³/h,扬程 30m),管道内壁衬 PO 涂层(厚度 0.5mm)

除雾装置:屋脊式折流板(角度 45°)+316L 不锈钢丝网(厚度 400mm)

生物滤池:填料为腐熟树皮 + 珍珠岩(体积比 3:1),定期喷淋营养液(N:P:K=10:1:0.5),维持微生物活性

验收数据:

处理后 H₂S 浓度 0.8ppm,SO₂ 3mg/m³,非甲烷总烃 25mg/m³,满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)

2023 年 6 月通过青岛市环境监测中心检测,臭气浓度从 2300(无量纲)降至 150,设备连续运行 18 个月无填料板结现象

案例二:广东佛山某橡胶制品厂炼胶废气治理工程

项目概况

建设地址:佛山市顺德区某密封件生产企业(年产橡胶制品 2 万吨)

废气参数:炼胶车间 2 台密炼机、3 台开炼机,总风量 30000m³/h,污染物:炭黑粉尘(200mg/m³)、二甲苯(150mg/m³)、环己烷(100mg/m³)

治理难点:炭黑粉尘粒径小(≤2μm 占比 60%),易堵塞布袋除尘器;二甲苯与环己烷沸点接近,传统吸附难以高效分离

解决方案

预处理系统:

密炼机进料口设置负压吸料装置(风速 20m/s),配套塑烧板除尘器(过滤精度 1μm,除尘效率 99.9%),定期脉冲反吹(气压 0.6MPa,间隔 30min)

开炼机辊筒区域安装侧吸式集气罩(罩口长度超辊筒两端各 200mm),确保无组织排放有效捕集

核心处理工艺:

废气 → 脉冲布袋除尘器 → PP喷淋塔(Φ2000×7000mm) → 活性炭吸附-脱附装置(2用1备) → RCO催化燃烧炉

喷淋塔设计:

填料:Φ50mm PP 泰勒花环(比表面积 190m²/m³),填料层分两段(各 1.2m,中间设液体再分布器)

喷淋系统:采用防堵塞喷嘴(孔径 3mm),循环液为 5% NaOH+0.2% 消泡剂(硅聚醚类),pH 值自动控制 8-9

RCO 装置:催化剂床层温度 280℃,配置余热换热器(换热效率 75%),将净化后废气(温度 180℃)回用于活性炭脱附

运行效果:

处理后粉尘浓度 1.2mg/m³,二甲苯 3.5mg/m³,环己烷 2.8mg/m³,优于广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)

2024 年 3 月通过佛山市生态环境局验收,系统阻力 1600Pa,年节约用电量 20 万 kWh(相比传统工艺)

案例三:浙江再生橡胶厂恶臭治理(2023年)

项目背景:三元乙丙再生胶硫化废气含高浓度H₂S(185 mg/m³)和有机硫化物,周边居民投诉不断

关键数据:

处理风量:45,000 m³/h

污染物:H₂S 185 mg/m³,甲硫醇65 mg/m³,非甲烷总烃120 mg/m³

技术难点:

有机硫化物(如甲硫醚)难溶于碱液

废气湿度饱和,导致活性炭失效加速

定制化工艺:

双级PP喷淋塔系统:

一级塔:10% NaOH溶液,pH自动控制系统(精度±0.3)

二级塔:次氯酸钠+高铁酸盐复合氧化剂

塔内设高效除雾器,液滴携带量<50 mg/m³

后处理单元:生物滤床(腐熟木屑+甘蔗渣填料)

验收成效:

H₂S排放浓度:0.8 mg/m³(低于GB 14554-93限值)

臭气浓度:<500(较原值下降98%)

运行成本:较传统活性炭法降低62%210

‌案例四:华南某轮胎集团密炼车间废气治理项目‌

1.‌项目背景‌

位于广东省佛山市,年产全钢子午胎300万条,密炼工序NMHC排放浓度达4800mg/m³,被生态环境部列为重点督办项目。

2.‌工艺设计‌

收集系统:22个密闭式集气罩(风速0.7m/s)+变频风机(风量80000m³/h)

核心设备:φ3.2×12m PP喷淋塔(五级喷淋,液气比10L/m³)

组合工艺:喷淋塔+沸石转轮+RTO(热效率97%)

智能控制:在线PID调节喷淋pH值(精度±0.1)

3.‌技术创新‌

开发抗溶胀PP配方(添加30%玻璃纤维)

转轮前设置-10℃深冷装置,预处理高沸点物质

RTO余热用于密炼机加热,年节省天然气费用150万元

4.‌实施效果‌

NMHC排放浓度从4800mg/m³降至80mg/m³(HJ 734-2014方法检测)

设备维修周期从1个月延长至24个月

获评2025年工信部"绿色制造系统集成项目"

五、设备选型与运维关键技术

(一)核心设备选型表

image.png

(二)长效运维策略

防腐强化:喷淋塔内部法兰采用全塑活套法兰(配 EPDM 垫片),循环泵叶轮使用改性聚丙烯(PP+30% GF),寿命延长至 2 年以上。

结垢控制:每周向循环液中投加螯合分散剂(氨基三亚甲基膦酸,浓度 50ppm),抑制硫酸钙、硫化亚铁结垢,换热器表面定期用 5% 草酸溶液清洗(每年 2 次)。

活性炭管理:建立吸附剂使用台账,通过称重法(精度 ±0.5%)监测活性炭损耗,当吸附容量下降至 30% 时及时更换,废炭按 HW49 类危废处理,

六、行业技术发展趋势及工程启示

通过分工序精准治理、多技术协同耦合及智能化运维,橡胶行业废气处理洗涤塔系统正从单一污染物去除设备升级为包含源头控制、过程治理、末端资源化的全链条解决方案,为实现 "双碳" 目标下的橡胶工业绿色转型提供关键技术支撑。

工程启示:江苏某橡胶厂的运行数据表明,优化设计的PP喷淋塔在连续处理含硫废气8000小时后,塔体抗拉强度保持率仍达92%,填料结构完整度超过95%。这印证了材料优选与工艺适配是保障治理效能的核心——在橡胶废气领域,设备的耐腐寿命直接决定环保达标可持续性。

新闻资讯
联系我们

联系人:郭先生

联系电话:15895046664

联系邮箱:351884020@qq.com

公司名称:常州九丰环境科技有限公司

公司地址:常州市武进区昌盛路66号

热线咨询电话:

15895046664

公司地址:
常州市武进区昌盛路66号
手机扫码查看更多
如有问题咨询请及时与我们沟通,我们会为您详细解答!
在线留言 / ONLINE MESSAGE
姓名:
电话:
留言:
Copyright © 2025 常州九丰环境科技有限公司 网站备案号: 苏ICP备2024119865号-5
XML地图

网站首页

关于我们

产品展示

新闻资讯

工程案例

厂房展示

荣誉资质

联系我们