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印刷行业废气处理工程案例
发布时间:2025-06-25
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印刷废气处理.jpg

以下是我一个江苏客户的自述:

“作为从业15年的印刷人,我深知油墨的气味里藏着多少隐患。2022年环保部门突击检查时,我们车间的废气排放数据触目惊心:甲苯浓度超标4倍、乙酸乙酯超标6倍,直接被列入省级环保督办名单。这才意识到,印刷过程中使用的溶剂型油墨、润版液、清洗剂,每一道工序都在释放致命的VOCs。尤其是凹印机烘干环节,热风裹挟着油墨溶剂形成的"毒气云",不仅让工人频繁出现头晕、呼吸道感染,更让企业面临停产风险。

在整改方案论证会上,我们否决了投资100万的RTO方案——虽然处理效率高达99%,但占地大、能耗高,对中小印刷企业太不友好。最终选定"PP喷淋塔+活性炭吸附"组合工艺。

根据以上客户描述可以得知为什么选择这个工艺来处理印刷废气,核心考量有三点:  

1. 废气以甲苯、二甲苯等苯系物为主(占比65%),PP喷淋塔的NaOH溶液能中和酸性物质,活性炭则专攻有机分子吸附。  

2. PP塔体采用立式设计,直径仅1.8米,高度5.5米,直接安装在车间外空地;活性炭吸附箱为模块化组装,占地不足3㎡,总投资控制在30万内。  

3. PP材质耐酸碱腐蚀,喷淋系统每季度只需用低压水枪冲洗填料层;活性炭采用蜂窝状结构,更换周期从传统颗粒炭的1个月延长至3个月。

工程案例实施细节  

项目概况:

项目名称:常州市某彩印公司废气深度治理工程    

废气种类:甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、异丙醇(来自凹印机、调墨间、清洗工序)  

设计风量:15,000m³/h(实测峰值达18,000m³/h)  

原始浓度:甲苯400mg/m³、二甲苯350mg/m³、非甲烷总烃500mg/m³  

工艺流程:PP喷淋洗涤塔——二级活性炭吸附设备——22KW离心风机——直径600排放烟囱

处理方案:

油墨有颗粒物,配置PP喷淋塔,先去除90%以上油墨颗粒, 采用双层螺旋喷嘴,液气比控制在5L/m³,经处理后,颗粒物浓度<10mg/m³ ,然后串联2台活性炭吸附箱,填充碘值800mg/g的蜂窝活性炭,吸附床风速0.8m/s,接触时间>2秒,用于吸附甲苯、二甲苯之类的有机废气,净化过后的废气经过引风机排至烟囱。

系统安全方面,我们活性炭箱内置温度传感器(报警阈值70℃),配套消防喷淋灭火系统,风机防爆等级ExdIIBT4  ,保证整个系统的安全生产。

验收情况:

2024年12月验收时,第三方检测报告显示:  

甲苯浓度降至8.2mg/m³,二甲苯4.5mg/m³,非甲烷总烃22mg/m³,均优于《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022),车间异味明显改善,年运行成本约6000元,其中活性炭更换费用占比较高,相比RTO方案节省能耗成本60% 。

在这里,我们给印刷行业同行的一点建议:  

1. PP喷淋塔要选纯料挤出成型的,回料比例超过10%的塔体半年就会脆裂(我们试过)。活性炭优先选蜂窝状,比表面积是颗粒炭的3倍,吸附效率提升40%。  

2.印刷机满负荷运行时废气量可能激增30%,我们按1.2倍设计风量,避免小马拉大车。  

3. 油墨颗粒会堵塞活性炭孔隙,建议在喷淋塔前加装多级过滤,我们用了初效+中效+袋式三级过滤,颗粒物去除率达99.5%。  

4. 活性炭箱要配置安全措施,不然后悔都来不及。  

5. 喷淋液pH值、活性炭更换时间、在线监测数据必须存档,我们用Excel做了个运维台账模板,需要的同行可以私信我。  

6. 政策动态要紧跟,2025年新国标将TVOC限值从120mg/m³降至80mg/m³,建议现在就预留升级空间,比如选择模块化设备,未来加装催化燃烧段。

本次的案例分享,希望能为您带来实质性的作用,需要废气治理的客户,欢迎来电咨询。

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